平凡坚守成就不凡——记方大炭素新材料科技股份有限公司副总工程师李长平
编者按:在世界炭素行业,方大炭素是一个绕不过去的知名企业,它在世界炭素行业排名第二。方大炭素坐落在一个被誉为“甘肃冶金谷”的地方——偏于西北内陆一隅的红古区海石湾镇,这一带是金属冶炼工业的集中地区。方大炭素技术中心是从事科研开发、技术创新的核心实体,是公司最高层次、最高水平的科研开发机构,下设炭素材料研究院、技术研发部和检测中心。先后有50多项新产品、新技术通过国家、省部级鉴定,44项获得国家、省部级奖励,其中,获得国家银质奖12项,冶金部优质产品奖22项,取得了核安全设备制造许可证。正是由于超强的科技创新能力,方大炭素在全球炭素行业的影响力和引导力进一步得到提升,也为打造世界一流炭素强企奠定坚实基础。这其中,就有作为技术研发部部长、副总工程师李长平的一份辛勤付出与平凡坚守,这位被同事称为“铁部长”的炭素人怀着朴素情怀,深耕方大,不懈探索。
“作为一名科技工作者,术业既要有专攻,又要博采众长,他的科技创新不但要结合国家和企业的需要,还要具备钉钉子的精神。”方大炭素新材料科技股份有限公司副总工程师李长平说。李长平在炭素领域默默耕耘25年,从一名车间工人到副总工程师,他没有惊天动地的事迹,只有日复一日的埋头苦干和普通得不能再普通的平凡坚守。
脚踏实地 投身科研不言苦
1992年,原本喜欢学机械的李长平拿到了煤化工专业的录取通知书。1996年,从华东冶金学院煤化工专业毕业的李长平被分配到兰州炭素厂(方大炭素的前身)工作。刚入厂时他虽是一名配料工,但他抓紧一切时间掌握企业工艺流程,关注工艺的改进。一年后,积极踏实的李长平开始带30人的班,他跟随厂里的老工程师一步一个脚印地继续学习和实践。善于思考的他,总在琢磨,“生产中的某一工艺有没有改进的可能”。当然,还是一线职工的他是没有话语权的。当时,正好赶上技术部门做节能方面的技术研究,他有幸参与学习,对 “能耗”“成品率”“产品性能指标”这些专业性的字眼产生了极大兴趣。
渐渐地,李长平爱上这个行业,认为炭素技术研发大有可为。
一项科研成果最终转化为产品、商品,一般要经过从实验室到小试、中试、工业化阶段,通过在市场当中经营运作来不断增加它的工业化、市场化成熟度。在科研创新的过程中,实现创新与转化、应用的有效结合,打通科研成果的工业化渠道,社会效益和经济效益才能完全显现出来。李长平始终埋头参与到产学研用的全过程,带领自己的研发团队用汗水和智慧助力企业的成长。
一路走来,李长平记忆犹新的是Φ700mm超高功率石墨电极的研发。“历时整整6年时间。从原料的选择到加工,每一道工序都遇到过‘瓶颈’。”
李长平带领研发团队,攻克一个个难题,生产出试验品进行客户试用。在试用过程中,试验品出现了缺陷,研发团队从头梳理,找到产生缺陷的原因,针对原因重新试验,最终找到最佳工艺路线,为国内外多家钢厂供货。不仅解决了市场需求,还弥补了国内大规格超高功率石墨电极生产技术的短板,为钢铁行业技术进步,提高劳动生产率,降低产品成本,增加经济效益起到重要作用,产生了良好的社会效益。
当然,李长平也遇到过一些纠结的事情。研发核反应快堆用含硼石墨时,在设定石墨化温度时费尽心思,到底是超过2000摄氏度,还是低于2000摄氏度,始终做不下最终决定。他和团队翻阅了大量资料,又做了很多次实验,却仍不成功。从开始设计方案到投入生产工序前后的3个月时间里,他和团队成员反反复复实验,交流讨论,甚至相互争论。而到确定时,则是冒了一定风险的。这源于企业领导的一句话,“干实验哪有不失败的”,李长平由此也坚定了信心,最终敲定了一个数值,“万幸的是成功了”。
标准制定是一个企业对同行业的技术贡献。李长平近年主持起草了国家标准《油系针状焦》(GB/T 37308-2019)、行业标准《超高导热石墨块》(YB/T 4667-2018)、《高导热炭块》(YB/T 4668-2018)、《石墨阳极》(YB/T 5053-2018)等一系列标准;根据炭素企业发展方向,组织修订《石墨电极工艺规程》、《高炉炭砖工艺规程》、《方大炭素质量手册》、《方大炭素程序文件》等技术、质量管理文件,为规范企业技术管理、提升企业产品质量、拓宽产品市场奠定了基础,同时也使方大炭素技术指标一直保持行业领先地位,超行业3~5%。
2017年,李长平晋升为高级工程师,在这华丽转身的背后,是他倾注了无数个日日夜夜,在岗位上默默坚守,对科研项目永不言弃的毅力和耐力。

工作中的李长平
传授经验 锻造团队传精神
“我在技术研发这个岗位工作了15年,也有过焦虑。”李长平告诉记者,单位改制前后,因为技术研发部的同事相继调往其他公司,团队力量青黄不接,培养新团队难度可想而知。
面对研发部年轻的新面孔,李长平认为经验的传授要结合实际,“我把20多年的经验告诉他们,引导年轻人根据当前生产实际去判断、去思考。”
李长平带领新团队,盯准一个项目聚力,用1年时间起草一份方案,吃不准就一起进行推演、在生产车间实践、在工艺上坚持摸索。就这样,在稳扎稳打的科研攻坚下,李长平也欣喜看到年轻力量的成长。“每做一个实验,团队成员都加班加点,有些人连续两三天吃住在厂里,实验一旦做起来就不能停下来。”
“李部长带领我们做科研可谓劳心劳力,我们研发的产品要经历多个阶段,第一个阶段出方案,大家想法多,意见不一致,分歧大是常有的事情;方案形成后进行试制,更多时候,我们面临的是失败,当我们沮丧时,李部长鼓励我们要有韧性,不怕失败才能取得成功。等研制的产品让客户试用,就好像又经历了一次高考,心中忐忑不安,当听到客户试用成功的消息,如同拿到了大学录取通知书般兴奋。”技术研发部年轻的韦楠说,在李长平的带领下,他们先后进行了超高功率石墨电极研制、碳化硅炭砖研发,并取得了成功。
“李部长是技术研发部部长,又是公司副总工程师,但是我们更把他当做技术领域的老大哥。他对于技术人员的培养,更多的是传承给技术人员一种追求科学的精神,激发和引导年轻的技术人员善于思考问题、解决问题的能力,挖掘年轻人的科研潜力。”技术研发部科研管理室主任李天秀说。
不懈追求 再启科研新征程
从风华正茂的青年,到即将知天命的年纪,李长平将青春岁月都奉献给了炭素事业。他参与开发创新的多项技术,也水到渠成地结出了累累硕果:先后主持、参与了800mm普通功率电极、600mm超高功率电极、700mm超高功率电极、石墨化铝用阴极炭砖、镁电解石墨阳极等多项新产品开发,并通过甘肃省工信委和科技厅组织的新产品和科技成果鉴定。其中,主持的《700mm超高功率电极产业化项目》获首届甘肃省优秀新产品特等奖,两年实现销售收入近5亿元,研发的新产品缴税近1亿元,取得了较大的经济效益;参与的《超高功率石墨电极研制》获甘肃省科技进步二等奖;参与的《碳化硅炭砖研制》《镁电解用石墨阳极研制》《800mm普通功率石墨电极研制》获得了甘肃省科技进步三等奖;参与的《600mm超高功率石墨电极研制》获兰州市科技进步一等奖,上述产品现均已规模化生产,得到了用户好评,为中国炭素产品抢占高端炭素领域做出了贡献。除此以外,他多次被评为企业先进生产者等光荣称号。他还担任甘肃省金属学会第七届理事会理事,被聘为中国冶金建设协会工程材料委员会专家。
斐然成绩的背后,是李长平和他的团队一次又一次深入高温生产车间了解情况;一遍又一遍查阅资料、走访调研;一轮又一轮设计、测试,最终攻克一个个“瓶颈”问题,通过技术创新走出了逆袭之路。
追求科技创新的过程就像登山,山峰会有尽头,创新却没有止境。李长平深知,当前,我国还有很多的炭素制品依赖进口,中国的炭素行业水平与世界一流炭素企业还有差距,中国的自主品牌之路还很长,企业可持续创新的路还要继续。他和他的科研团队从未停止探索的脚步,他们将投入到新的科研探索中。颜岩
